Okpella项目水泥磨替代生产原料的成功应用日期:2024年3月18日 来源:尼日利亚 自1月23日起,因原料磨磨辊缺备件一直处于维修状态,此时正处于水泥市场销售旺季,项目部要求全力配合业主,通力合作,采取了将水泥A磨替代生产原料的措施,以确保水泥厂能够持续生产所需的生料供应。 为了用水泥磨替代生产原料,我们采取了以下改造措施:首先,将矿山混合料储存在79堆棚的3#4#堆;其次,水泥配料站同时使用高钙石仓和粉煤灰仓进行下料,并对粉煤灰仓的下料口进行改造,增加挡板大小,并将粉煤称由原改的15t/h能力恢复到设计的150t/h能力;最后,将水泥1#库卸空并改造成生料储存库,利用库底散装设备,使用散装车将生料运送至均化库的位置,完成将生料粉泵送入均化库环节。 通过以上的改造措施,我们基本实现了水泥磨替代生产生料粉并输送至均化库的目标。然而,在实际生产中仍然出现了一些问题。首先,由于水泥磨生产原料的特殊工况,以及业主矿山供用的混合料燧石多、粒度大、易磨性差,为了确保系统所有设备的安全性,在开始生产时设置了较低的喂料量(140t/h)和辊压(90bar)、磨机振动大到1.8—2.2,现场观察发现磨机振动声响大,磨辊压力杠活动量大,经分析发现这是由于磨机产量低、磨盘料层薄所造成的。为了解决这个问题,我们逐步提高了喂料量为180t/h、200t/h、220t/h,并相应增加磨辊压力至110bar。通过这些调整,磨机的产量稳定在220—240t/h,磨机的振动降低至1.0—1.4,出磨生料的细磨率也稳定在14%以内。
其次,我们开始只加工了一个管道仅供应一台散装车泵送。然而,由于泵车的压力问题,导致生料粉悬浮严重,悬浮越过卸料口的物料多,导致拉链机头部积料严重,并引发了齿轮链条的断裂。经过讨论现场改变策略,改至入库提升机前空气斜槽加管道泵送生料。此外,为解决业主对散装车泵送生料效率低的问题,我们将输送管道从一管一口改为一管四口泵送方式。这样的改进既满足了生产需求,又预防了堵料的发生。通过以上改进措施,我们解决了散装车泵送生料粉的问题,同时提高了泵送效率,确保了生产的顺利进行。
截至目前,水泥A磨替代生产原料已近两个月,磨机运行稳定,生料供应也能够满足窑系统的连续生产需求。这得益于Okeplla项目部全体成员通力合作和以服务至上的理念为基础的工作态度,同时也获得了中材及业主方的好评。我们将继续保持团结合作,不断提升工作质量。 Okpella项目部:胡美华 二〇二四年三月十八日 |